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革“治”鼎新 | 福海创:十万项检修的“极限挑战”

能化集团 2025-09-24


近日,福建福海创石油化工有限公司大检修任务圆满完成,装置全线恢复生产。

这场关乎企业未来四至六年甚至更长时间安全平稳运行的“心脏检查”——大检修历时两月,涉及项目多、参检人员多,难度大、任务重、时间紧。如何管理,保障安全、质量与进度?成为关键课题。

唯有走进现场,才能探寻“极限挑战”背后的管理创新密码。

谋定而后动 举全力打响大修攻坚战


石化装置的长周期运行,犹如一场永不停歇的“马拉松”。

福海创作为古雷石化基地产业链上游龙头企业,是华东区域芳烃产品的主要供应企业以及福建最大的PTA供应商。

牵一发而动全身。作为关键一环,福海创检修效果好不好,也直接影响下游产业链未来的稳定运行。

6月24日,福海创召开2025年度停工检修、检验启动会,吹响攻坚“号角”。

“此次检修关乎福海创未来安全生产根基与高质量发展大局,将有效提升装置后续‘安稳长满优’整体运行的能力。”公司党委书记、董事长连毅敏介绍,“明年,技改新装置将与中沙古雷乙烯项目接轨,今年要争取把新装置的公共系统部分并入旧系统。这项工作得在检修作业全面铺开、现场交叉施工频繁且作业面相互交织的情况下实施,涉及系统多,难度大,挑战大。”


检修项目约10万项,参检人员超6000人,压力管道10821条……数据勾勒出了这次大修的艰巨性与复杂性。

安全到位与进度保障如何平衡,节点计划与质量要求如何衔接……福海创的决策者们必须回答,如何实现保安全、保质量、保进度的统一。

为此,福海创以体系化、信息化、科技化革新为抓手,构建“三化”一体的高效大修管理体系,实现“全流程、全过程、全方位”管控,力求为集团内相关企业提供可借鉴的经验,为行业提供可复用的范式。

编织一张无死角的管理网络


“整个检修于8月底全面完成,陆续开展各装置检修交付生产的相关条件确认工作。”设备管理部设备管理团队主管翁添乐介绍。

顺利的前提,是体系的价值。

福海创意识到,随着生产规模不断扩大和设备技术日益复杂,传统的大修管理模式“落后”了。

为此,福海创大修体系通过科学的统筹计划、过程管控和闭环管理,构建了全流程管控框架。

凡事预则立,不预则废。检修筹备阶段,检修指挥部组织专业技术人员全面普查评估全厂设备,精准确定检修项目和内容。

“原计划的检修项目是97923项,最终只增加了553项,准确率超过99%。”设备管理部部长潘贤魁说。

重整反应器是福海创装置的中枢,也是检修的重中之重,4台反应器有2台需更换内构件。重整反应器的罐体入口小,新的内构件需在罐内组装,对精度要求极高,部件的间隙需保持在0.5~0.9毫米。

为确保装置安装顺利,福海创提前谋划,5月份便派技术人员前往厂家,对几千个构件进行预组装,然后按规律逐一打码,实现了现场安装精准对应。

体系化的成效不止于此——

计划制定环节创新方法,将约10万项任务拆解为可落地的“最小执行单元”,并明确每项单元责任人、时间节点与资源配比,任务分解无遗漏、责任分配无盲区、资源调度无浪费。

安全与质量管控则构建起“三级体系”:安全上,所有人员需通过理论 实操双考核,施工方案按风险等级分级签核;质量上,制定214类覆盖检修全流程的控制卡,确保 “一次检修、一次合格”。

此外,还创新利用社会库存,采用备件社会库存和寄售模式,实现标准件零库存管理。

体系化让大修管理有了“筋骨”,为大修筑牢了根基。

打造透明化的大修“智慧大脑”


10万个检修项目,如何做到实时掌控、精准调度?

“100个项目,几个人分一下,每个人眼睛盯一下,工作不难。但将近10万个项目在作业的时候,要多少双眼睛去盯?单靠人是盯不住的!”潘贤魁说。

对此,福海创以智能化理念,构建多层次数字化体系,从大修准备、施工管理到承包商管理,全方位提升准确性和效率。

公司建立了完善的设备基础信息数据库,指定专人负责设备信息的录入与审核,确保数据的准确性和完整性。

引入振动监测、温度监测、油液分析等先进技术,实时监测设备运行状态。

运用数字化手段将承包商纳入公司体系实现统一管理,实施人员动态管理,协同公安部门首次对承包商人员开展全面政治审查,严把入厂关。

面对8万项仪表检修项目,公司开发了基于设备检修全过程连续性有序管理的系统,以检修质控节点分解检修工序,实现流程化管控。

信息化建设让大修管理有了“神经网络”,使大修更透明可控。

智能装备攻克行业难题


高温既危害身心健康,还降低工作效率。

比如重整反应器,高度30多米,直径约4米,而入口仅1.5米左右,内部温度超40℃。传统上,工人单次作业时间被迫压缩到1小时以内。

为突破行业检修高温作业共性难题,福海创首次自主引用大功率移动式工业空调,定制风管将冷风精准输送至反应器内部核心作业区,显著降低了作业温度。

“通过安装工业空调,重整反应器罐内的温度降至24℃左右,工人单次作业时间延长到2~3小时,作业效率大大提高。”设备管理部驻现场主管颜乙新指着正在运行的工业空调说,“投用后,效率提升带来的综合收益远超投入。”这只是科技赋能大修的缩影。

科技化破局,应用智能化装备突破作业瓶颈。福海创通过智能装备替代人力、数据驱动精准决策、同步探索AI技术,筑牢安全防线,解决“效率低、风险高、追溯难”的行业检修痛点。

公司开创性地引入声发射在线监测技术,实时捕捉微米级缺陷,为后续生产安全提供前置保障。

针对48台应力分析有隐患的高耸塔器,引入基于物联网的智能化监测系统,实现对风险的实时、全程监控与动态预警。

引进爬壁机器人进行设备防腐,替代人工高处作业,作业效率提升30%以上,兼具低成本与高安全性。

科技化让大修管理有了“创新引擎”,为大修破了难点、解了痛点。

“通过构建‘三化’一体的高效大修管理体系,本次大修确保了安全无忧、品质卓越、进度精准、成本精控,最终质量控制合格率实现了100%……”连毅敏细数着“三化”管理体系带来的好处。

夕阳下,古雷半岛石化基地的装置熠熠闪光。通过这次大修,福海创不仅为自身未来四至六年的长周期运行奠定了坚实基础,更为石化装置大修提供了可复制、可推广的管理范式。从古雷出发,这条“体系化筑基、信息化赋能、科技化破局”的大修管理创新路径,正在为石化行业的高质量发展注入澎湃动能。陈仁居 朱照清 郑杰鹏

 

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